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Meco Man eb3cb250be [errno code][-RT_ETIMEOUT] fix that use RT_ETIMEOUT without - 2023-03-22 01:54:52 -04:00
Meco Man 0f461e870c [errno code][-RT_ERROR] fix that use RT_ERROR without - 2023-03-20 00:06:16 -04:00
Meco Man de963feef4 [stm32][drv_tim.c] enable timer clock 2023-03-20 00:05:36 -04:00
Meco Man f80e61d6ff [stm32][pwm] fix the timer clock enable problem 2023-03-20 00:05:36 -04:00
Meco Man 4b8f518c48 [stm32][adc] add error code return 2023-03-19 23:50:44 -04:00
Meco Man b33e1cbf68 [stm32][pin] 修复GPIO驱动警告 2023-03-19 23:50:24 -04:00
Meco Man 2cc9bd876e [error code][-RT_EIO] fix that use RT_EIO without - 2023-03-16 20:20:37 -04:00
Rbb666 afd86f4547
fix stm32 drv_lcd some problem (#6836)
* LTDC:将 Alpha 通道默认设置为0(完全透明)
* rt_malloc 替换为 rt_malloc_align
2023-03-01 02:12:50 -05:00
Zxy f5798d9917
[pin][5.0.0] 修正pin框架数据类型使用不当 (#6934) 2023-02-26 21:17:51 -05:00
liYangYang 93d572dee6
[spi][5.0.0] 修正SPI设备框架中,对函数返回值类型使用不恰当的情况 (#6937) 2023-02-26 21:09:07 -05:00
liYangYang 1eec660b12
[spi]添加rt_spi_bus_attach_device_cspin 函数 (#6916)
这个函数实现了原先的挂载功能,并且调用pin框架,初始化cs引脚,是一个功能相对完善的挂载函数。用户也能更简单的使用。
该函数取代rt_spi_bus_attach_device,后续rt_spi_bus_attach_device会被逐渐淘汰掉。新的BSP以及软件包应当使用rt_spi_bus_attach_device_cspin新函数。

STM32L475潘多拉测试通过。
2023-02-11 22:14:54 -05:00
Meco Man f58d3c5200 rt_device_write/read return data type as rt_ssize_t
rt_ssize_t can give negative error code, which follows the unix style correctly
2023-02-07 21:43:57 -05:00
Meco Man 9b109639d1 [stm32] sconscript typo 2023-01-22 22:07:54 -05:00
liYangYang 6eaf9a9c57
[stm32][qspi] qspi attach 函数问题解决方案 (#6867)
* [qspi] qspi attach 函数解决方案

* pin

* 更改函数名字
2023-01-18 22:04:45 -05:00
liYangYang 63294afc9d
[stm32][softspi]soft spi attach函数问题解决方案 (#6868)
* [softspi]soft spi attach函数问题解决方案

* 更改函数名
2023-01-18 22:03:48 -05:00
liYangYang 7ff64c1cfd
[stm32][spi] spi attach函数问题解决方案 (#6864)
attach #6819
2023-01-18 00:27:08 -05:00
Zxy c9f7f0e771
[BSP][stm32] fix the compile error 2023-01-16 23:21:21 -05:00
Meco Man ddccef3a64 modify RT_ALIGN_SIZE as 8 by default 2023-01-12 22:47:23 -05:00
Meco Man 7ecba50ff6 format stm32 drivers 2023-01-08 22:52:13 -05:00
Meco Man 592284c66c format link scripts 2023-01-08 22:52:13 -05:00
Meco Man 9bc68d26a4 format Kconfig and sconscript 2023-01-08 22:52:13 -05:00
liYangYang 7c05d8517c
[STM32][SPI]解决挂载函数里面不同bsp对uaer_data的滥用 (#6819)
* [spi]attach 片选引脚依赖pin框架
* 修改attach函数
2023-01-07 23:03:42 -05:00
wdfk-prog 431579a166
[stm32][adc]更改配置通道与校准函数顺序 (#6758)
* [stm32][adc]更改配置通道与校准函数顺序
* 添加16位与14位分辨率配置
* 添加内部参考电压与温度,电池电压通道配置

* [stm32][adc]修改返回参考电压函数
* 返回准确的参考电压值
* 通过该值在使用__HAL_ADC_CALC_DATA_TO_VOLTAGE宏计算的电压值更为准确

* 删除多余代码

* 规划代码格式

* 更新支持其余芯片
* 已测试F429
2023-01-02 01:47:58 -05:00
wdfk-prog fa7c1db768 [stm32][spic]修改SPI TX DMA中断优先级
* 原先中断优先级不生效
2022-12-24 15:12:30 -05:00
wdfk-prog db6ee55379 [STM32][common]更新rt_hw_us_delay函数,以支持设置更高延时
* 未判断设置延时数是否会溢出
2022-12-22 21:18:29 -05:00
Zxy f4323f2049
[stm32f1] 对于RTC-Alarm进行添加STM32F1宏控制 (#6765)
并确认并列出已经在什么情况或板卡上进行了测试。
And confirm in which case or board has been tested. -->
STM32F103ZET6

为什么提交这份PR (why to submit this PR)
使用STM32F103ZET6的RTC的Alarm功能出现问题,按照原本的驱动代码编译会报错。

你的解决方案是什么 (what is your solution)
修改底层驱动drv_rtc.c文件,将报错的几个结构体给注释掉即可。

在什么测试环境下测试通过 (what is the test environment)
rtstudio下对STM32F103ZET6进行测试并且成功运行Alarm功能
2022-12-21 20:33:54 -05:00
wdfk-prog 0a6ffce446
[STM32][SPI]使用rt_hw_cpu_dcache_ops函数替换HAL库函数 (#6745)
* [STM32][SPI]使用rt_hw_cpu_dcache_ops函数替换HAL库函数

* 规范代码格式
2022-12-16 02:10:42 -05:00
wdfk-prog 63e7633246
[STM32][SPI]在H7芯片下修复时钟频率获取错误问题并添加DMA驱动 (#6741)
* [STM32][SPI]在H7芯片下修复时钟频率获取错误问题并添加DMA驱动
* H7下SPI时钟不再为外设总线时钟频率
* H7下DMA驱动需要进行CacheLine对齐
2022-12-15 01:05:56 -05:00
Man, Jianting (Meco) 99bdf978d7
[rtdef] use lower-case to define attributes (#6728)
* [rtdef] rename RT_WEAK attribute as rt_weak

* [rtdef] rename RT_USED attribute as rt_used

* [rtdef] rename RT_SECTION attribute as rt_section

* [rtdef] rename ALIGN attribute as rt_align

* [legacy] add RT_USED ALIGN RT_SECTION RT_WEAK as legacy support
2022-12-11 13:12:03 -05:00
liYony 190eda6ab0 [bug] fix tim bug 2022-12-09 23:19:18 -05:00
liYangYang e3a09b2791
[STM32][SPI]优化APBx时钟配置代码 (#6698)
* [STM32][SPI]优化APBx时钟配置代码
2022-12-06 12:52:37 -05:00
wdfk-prog db3e261bc4 添加判断当前使用定时器是否可配置为主从定时器模式 2022-12-06 00:07:57 -05:00
少年老王 12ec87d64e 修改串口V2的putc顺序
1.顺序修改回V1,保证每次都是当前数据发送完才跳出
2022-12-06 10:37:35 +08:00
liYony 575fe18ea0 some errors 2022-12-06 10:37:15 +08:00
liYony 7a49f8d920 tim_clock_get 2022-12-06 10:37:15 +08:00
liYony e9ddc36488 tim clk config fix 2022-12-06 10:36:59 +08:00
wdfk-prog aaf1abf25f [fix][stm32]修复输出高电平异常的问题 2022-12-05 20:49:28 -05:00
liYangYang 4bdca93a8d
[RTduino][STM32]为stm32l431-BearPi开发板对接RTduino软件包 (#6688) 2022-12-04 20:28:15 -05:00
guo ecf2d82159
sync branch rt-smart. (#6641)
* Synchronize the code of the rt mart branch to the master branch.
  * TTY device
  * Add lwP code from rt-smart
  * Add vnode in DFS, but DFS will be re-write for rt-smart
  * There are three libcpu for rt-smart:
    * arm/cortex-a, arm/aarch64
    * riscv64

Co-authored-by: Rbb666 <zhangbingru@rt-thread.com>
Co-authored-by: zhkag <zhkag@foxmail.com>
2022-12-03 12:07:44 +08:00
wdfk-prog 569e2ae1e8
[CAN]update struct can_filter_item and rt_can_msg (#6556)
* 修改ry命令,已便于自定义保存路径

* modified:   components/utilities/ymodem/ry_sy.c

* 修复从被动错误恢复后发送返回异常

* 修复在自动重传模式下,ACK异常阻塞线程
- 删除TX中断函数else分支。仅当RQCP位 置一才进入该中断
- 添加SCE中断函数中关于ACK_ERR的else判断。自动重传模式下会进入该判断,打断自动重传释放完成量。

* 增加对于CAN1与CAN2的SCE中断和TX中断的公共处理函数

* formatting格式化代码

* update struct can_filter_item and rt_can_msg
1. 对过滤器号和索引号结构体定义中同一名称hdr进行重命名hdr_bank和hdr_index,
以便准确区分.采用宏定义兼容以前变量名.
2. 添加接收标识rxfifo,已指明是哪个RXFIFO.

* 更正42M下的波特率

* 修复接收获取索引号错误

* 添加接收标识

* 更新注释

* 取消CANFD限制

* update struct can_filter_item and rt_can_msg
2022-11-21 21:45:51 -05:00
Meco Man 6808f48bdc [stm32] 解决Error_Handler()函数在*_msp.c文件下报错的问题
在用户头文件区增加#include <drv_common.h>即可
2022-11-21 21:31:33 -05:00
myshow2258 87be8fdba8 Modified bsp/stm32/libraries/HAL_Drivers/drv_usbd.c
Modified   components/drivers/usb/usbdevice/class/cdc_vcom.c
修复cdc在v1v2的serial框架下接收发送错误的问题.stm32下usbd添加更多的ep_id,以支持复合设备.
2022-11-14 23:47:49 -05:00
Man, Jianting (Meco) a24f527990
[stm32][tim/pwm] 抽出公共代码,防止日后演进出现分歧 (#6575)
* [stm32][tim/pwm] 抽出公共代码,防止日后演进出现分歧

* Update drv_tim.c
2022-11-06 22:58:39 -05:00
myshowtogo a9d8168b4d Modified bsp/stm32/libraries/HAL_Drivers/config/f4/dma_config.h
Modified   bsp/stm32/libraries/HAL_Drivers/drv_usart_v2.c
修复stm32的串口 dma配置
2022-10-30 21:19:31 -04:00
linshire 1fc558e6f8 删除对pwm_config的判断,并初始化channel 为RT_NULL 2022-10-30 13:04:07 -04:00
linshire 315c25883c [bsp] fix the return of the function(drv_pwm_control) in stm32 drv_pwm 2022-10-30 02:17:02 -04:00
linshire 14722a4853 Revert "提交stm32 bsp drv_pwm.c里面的一个小建议 (#6517)"
This reverts commit a4eb5a5399.
2022-10-28 21:07:39 -04:00
100ask-Alen a4eb5a5399
提交stm32 bsp drv_pwm.c里面的一个小建议 (#6517)
在使用stm32的pwm驱动时,发现其初始化channel的时候是根据device->channel这个值去初始化的,device->channel这个值是在pwm_configh.h里面定义设置的,又根据rtt的pwm例程,和常规习惯,应该大多数人会更喜欢设置channel=1/2/3/4,而不是在pwm_configh.h中将channel设置为TIM_CHANNEL_1/2/3/4,因此建议drv_pwm.c做出PR中的修改。

在实际开发中,因pwm_configh.h的示例均是.channel=0,又没有做出解释说明要让.channel=TIM_CHANNEL_1/2/3/4的值,容易误操作导致没有成功输出PWM,这是我在实际开发中遇到的现实问题,因而提出此建议。
2022-10-28 18:38:17 -04:00
linshire e01776ea76 将驱动文件中判断RT_USING_XXX改为BSP_USING_XXX,解决了部分框架层与驱动层的混用 2022-10-27 18:30:08 -04:00
wdfk-prog e59b6c7ab4
FIX: [bsp][stm32]CAN从ACK错误恢复后发送异常 (#6511)
* 修改ry命令,已便于自定义保存路径

* modified:   components/utilities/ymodem/ry_sy.c

* 修复从被动错误恢复后发送返回异常

* 修复在自动重传模式下,ACK异常阻塞线程
- 删除TX中断函数else分支。仅当RQCP位 置一才进入该中断
- 添加SCE中断函数中关于ACK_ERR的else判断。自动重传模式下会进入该判断,打断自动重传释放完成量。

* 增加对于CAN1与CAN2的SCE中断和TX中断的公共处理函数

* formatting格式化代码
2022-10-23 22:37:19 -04:00